KODIAK 100型飞机前起落架系统渗漏故障排故分析

  • 投稿愚一
  • 更新时间2015-09-11
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蔡贵龙

(新疆通用航空有限责任公司,新疆    石河子    832000)

收稿日期:2015—06—02

摘要:KODIAK 100型飞机自2013年起引进国内使用,由于是新机型,相关维护的经验和排故积累基本没有,本文通过在实际维护工作中遇到的一起前起落架渗漏的实例,进行了原因分析和故障排故,提出在使用和维护时需注意的事项,为航空机务维护实践工作提供借鉴。

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关键词 :KODIAK 100型飞机;前起落架;渗漏;排故分析

1 飞机前起落架的组成及原理

KODIAK 100型飞机前起落架由安装于枢轴上有中立机构的油气减震支柱、转弯曲柄、减摆器、轮叉、前轮、阻力撑杆及连接到飞行员方向舵脚蹬上的转弯阻尼器组成,通过枢轴螺栓安装在发动机架的前下部,用于吸收飞机滑行和着陆期间的垂直载荷,及飞机地面滑行时的转弯操纵。用脚蹬控制可前轮左、右各偏转17.5°(如图1所示)。

2 前起落架渗漏故障

2.1 故障现象

KODIAK 100型飞机从国外调机回国后,在维护检查时,发现有1架飞机前起落架区域有油迹,用干净抹布擦拭后观察,仍缓慢渗有油迹,经对油液分析后确认是起落架系统内部的液压油渗漏。

2.2 故障原因

通过研究起落架的组成及工作原理,起落架的渗漏可能原因:(1)内部密封胶圈损坏,起不到密封作用;(2)内部机械机构有磨损,同样也会造成密封失效。

3 前起落架渗漏故障排除方法

无论何种原因导致的渗漏,排除方法都要通过分解减震支柱,对内部仔细检查,必要时需进行NDT检测,更换密封件,对其进行重新灌充并测试,验证故障是否排除。具体操作程序如下:

3.1 前起落架从机体的脱离

(1)挡好主轮轮挡,用千斤顶顶升前起落架;(2)拆除前起落架的前、后及发动机下部的整流罩;(3)拆除前轮转弯操纵阻尼器;(4)拆除前轮组件;(5)断开连接于起落架支柱下部和前机身下部的阻力撑杆;(6)从MS28889高压空气活门上拆除保护帽,缓慢拧旋转螺帽,从支柱释放压缩气体(放气时,人应站在活门一侧,防止高压气体的伤害);(7)一旦空气放完,拆下充气活门; (8)并拆除2个上部枢轴固定螺栓,将前起落架与机体脱离。

3.2 前起落架减震支柱的分解

前起落架枢轴组件(包括外筒、枢轴和灌充口)是个独立组件,不能分解。

3.2.1 上部起落架支柱的分解

(1)拆除减摆器及操纵杆组件。(2)拆除转弯套筒曲柄,保持环、夹紧螺栓和螺帽。(3)从缸筒上部拆除缸筒管帽护圈卡环。(4)用前起落架重新密封工具包,安装转弯管扭力工具支撑。(5)使用以下2种方式之一拆除外筒盖:①支柱直立,用2片木头或较软的物体撬扭力工具拆除外筒帽;②伸张这个支柱,在缸筒帽上放1块擦布,应用输送一个瞬间的空气通过维护接头把筒帽推出。(6)拉出这个外筒帽出外筒顶部为几英寸,小心地翻转支柱,倒空支柱内液压油并丢弃。(7)放倒支柱,拆除外筒帽和上提转向管组件直到调整至活塞露出。(8)使用开口扳手保持调整活塞静止,用转动转向管扭力工具从这个活塞拆除转向管(松动和拆除转向管时,保持调整活塞尽可能垂直,转向管应能轻易用手移出,注意不要损坏调整活塞或内部的齿条和扭矩套管)。

3.2.2 下部起落架减震支柱分解

(1)推调整活塞下到支柱活塞,在分解支柱时尽可能的避免损坏螺纹区域;(2)拆除安装在下部缸筒密封装置上的2个螺钉销的保险丝、螺钉销和垫片;(3)脱开并下拉下部密封装置保持卡环;(4)全伸展支柱,并且从外筒和枢轴组件拆除活塞组件;(5)用1个冲子拆除上部活塞的2个转弯中心销(定中销应被从上部活塞的内壁压出,要小心中心销孔的增大或变形);(6)滑动并分解上、下部密封装置和扭力管出活塞;(7)拆除并丢弃旧聚乙烯密封、“O”型密封圈和防尘密封。

3.3 转弯管密封的更换(仅用于上部渗漏)

(1)拆除转向管扭力工具(如果装);(2)拆除上部转弯管帽,拆除卡圈,使用1个适当长度的PVC管或等效工具去推上部的转弯管帽出这个转弯管,并拆除“O”型密封圈;(3)通过移除卡圈拆除外筒帽,并上滑此帽出转弯管;(4)拆除聚乙烯密封和“O”型密封圈并检查密封连接区可能的损伤情况;(5)充分润滑1个全新的上部转弯管“O”型密封圈,并且正确的安装到转弯管上(使用强光手电检查密封圈);(6)安装上部转弯管帽(倒角过向下),牢固地压此帽进活塞;(7)安装卡环;(8)用MIL - PRF - 5606液压油清洁和润滑推力轴承;(9)用厚垫片重装推力轴承组件,并且安装推力轴承组件在转弯管上;(10)润滑更换在外部筒帽上的“0”型密封圈和聚乙烯密封,确保安装的聚乙烯密封和“O”型密封圈开口边朝压力室;(11)使用聚乙烯扩展工具,润滑这个管帽此工具允许此帽保持45 min;(12)重新安装转向管扭力工具(如果装)。

3.4 下部柱塞密封更换(仅下面渗漏)

(1)去除此区域油漆并充分清洁活塞下部插入下部活塞管;(2)拆除下部轮叉螺栓、螺帽和2个垫片;(3)注意前起架附属法兰套筒压入铬管,并不可拆除;(4)插入53.34 cm长的塑料和木头杆进入活塞组件的上端和进入油量活塞;(5)使用塑料锤通过轻敲杆底部拆除活塞拉杆;(6)润滑和更换柱塞杆上的“O”型密封圈;(7)安装此活塞杆通过成一直线边孔和在管内的孔,渐渐地从底部压这个柱塞杆进入位置,确保密封圈不被损坏在螺栓孔处;(8)注意一个锥形销必须要成一直线紧公差孔,以便螺栓能被插入;(9)重装下轮叉螺栓、2个垫片和螺帽;(10)按照厂家标准施工要求,再用底漆标记活塞管下部。

3.5 下部前起落架支柱组装

(1)所有的卡环必须被安装为方形的边缘面对着的载荷面;(2)重新安装前,起落架进行磨损限度检查;(3)润滑和安装新的聚乙烯密封环,“O”型密封圈开口边朝压力室,O型密封圈和防尘密封圈在密封装置下面;(4)推调整活塞下入支柱,确保朝前成一条直线,活塞应避免对螺纹区域的可能损伤。目视检查前起落架定中销,在销的下半部的较小的变形是允许的,销的上半部,尤其是销贯穿铬管部分不应有任何变形;(5)如果“V”槽磨损不规则或凹陷,此密封装置应被更换,如果“V”槽内缘变形以至接触到铬管,此密封也必须更换。

密封件更换完毕,支柱重新组装好后,添加MIL - H - 5606液压油至与加油口齐平,重新装上MS28889高压空气活门,连接充气软管到活门,管路伸入装有干净液压油的容器,松开放气帽,慢慢上下多次活动支柱,排出液压油中的气泡[1],最后压缩支柱使支柱露出4.45 cm(前起落架的轮轴螺帽2对边的距离,可用纸胶带把螺帽固定在此处),用干净的压缩空气或氮气连接在充气接头上,打开旋转螺帽,缓慢对支柱进行充气,不要使支柱快速伸张,使支柱气压达到(310 ± 1)kPa。

关闭旋转螺帽,从接头处断开高压气体,重新装上MS28889高压空气活门保护盖。重新装上阻力撑杆、轮胎、转弯阻尼组件(所有紧固件的扭矩依照1430扭矩数据表)。最后放下千斤顶,移除千斤顶,及千斤顶底座。

4 维护和保养  

正确的维护和保养对于防止和减少起落架系统故障有积极作用,主要包括以下几个方面:(1)对前起落架系统的维护要做到保持系统和油料清洁,防止杂质进入系统导致系统机件和密封胶圈的磨损,导致内漏或外漏;(2)定期检查内筒高度是否保持在规定位,液压油量过少会造成起落架系统内部的磨损,按图2所示的润滑点,每隔100飞行小时按手册要求使用的润滑剂润滑前起落架。

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参考文献

[1]史纪定.液压系统故障诊断与维修技术[M].北京:机械工业出版社,1990.