不孕籽清理加工工艺的改进与效果评价

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  • 更新时间2015-09-11
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王越刚,吴国江,古新

(兵团第五师八十九团加工厂,新疆 博乐 833408)

摘要:本文针对机采棉加工生产线的不孕籽回收清理加工(清弹棉)工艺存在的问题,通过工艺改进,优化了加工流程,经过效益分析,改进的回收工艺,自动化程度高,生产回收效率高,经济效益和社会效益显著。

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关键词 :不孕籽;工艺改进;清理加工;自动化

在棉花加工过程中,为了保证皮棉加工质量,皮棉清理机在工作时排除的不孕籽及杂质中含有大量的皮棉。通过对不孕籽中棉纤维的有效提取,可明显增加衣分率,提高企业的经济效益。传统的不孕籽回收设备(清弹机)主要根据籽棉加工生产线轧花机及皮清机数量多少来配置,每台清弹机都是单机组合工艺,没有标准的厂房和工艺流程,生产效率低,安全生产存在较大隐患。目前很多加工厂只对不孕籽集中回收打包销售,不进行清理深加工(回收清弹棉),给企业造成较大的损失。

1不孕籽加工工艺存在的问题

通过对4条机采棉加工生产线的加工过程进行跟踪调查,发现在加工机采棉时,配置清弹机数量不合理,排出的不孕籽含杂率较高;清弹机不孕籽分离器吸风面积较小,吸料管道及分离器堵塞频率高:部分不孕籽不能及时清理回收,影响加工速度和皮棉质量。

2不孕籽加工工艺的改进措施

2.1合理配备回收设备

第1生产线2台171机采棉轧花机组,配置回收清弹机4台:第2生产线4台171机采棉轧花机组配置回收清弹机6台:第3生产线4台126机采棉轧花机组配置回收清弹机6台:第4生产线3台171机采棉轧花机组,配置回收清弹机6台。

2.2回收工艺改进

利用原来的厂房及部分设备,将每台清弹机上的不孕籽分离器拆除,安装l条不孕籽配料绞笼,在配料绞笼上两端分别安装2台1.6m或1.8m直径的不孕籽分离器(带三棍清理装置),改进吸料风运管网布局,合理配置引风风机,进行集中吸料、清理、卸料。清理后的不孕籽用配料绞龙分流到清弹机进行清理回收。制造不孕籽分离器时,可将连接直立吊耳改造为倾斜吊耳,绞龙外壳用3mm钢板制作,基本可满足一般厂房(高度4.8~5.0m)的工艺要求。改进后的不孕籽回收工艺具有工艺简单、生产成本低、自动化程度高、配料均匀、清弹机工作平稳、设备故障率低、产品质量高等优点。同时,可减轻劳动强度,生产安全性较高。

3改进回收工艺效益对比

通过对20个班次的不孕籽生产清理加工的不孕籽进行检测,检测结果见表1。

从表1对比结果来看,改进后的回收工艺,生产效率提高,使用的人工和设备减少,加工后的不孕籽含棉率低,能耗降低。

从表2可以看出,由于2013年籽棉产量较低,籽棉总加工量较2012年减少1821t。改进后的回收工艺生产线与2012年未改进时对比,生产线运转率提高4%,清弹棉回收率提高1.0%,共增加清弹棉43t,按2013年1.25万元/t计算,可增加经济效益53.75万元。

4小结

回收加工工艺的改进,可显著提高机械使用率,清弹棉回收率提高了1%,经济效益明显提高。通过进一步完善不孕籽回收加工工艺,将会对兵团棉花加工的发展起到积极的推动作用。

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参考文献

[1]熊祚福,张保前.关于提高机采棉加工质量的探索[J].中国棉花加工,2013(6):10-11